減少工業(yè)廢水COD的排放的改進意見
目前公司對工業(yè)廢水處理站排放口的廢水采用委托第三方定期采樣監(jiān)測的方式進行監(jiān)控,監(jiān)測頻率為每月一次;現(xiàn)有的監(jiān)測手段無法及時獲取當前廢水處理裝置的運行狀況,也無法確保廢水處理后的穩(wěn)定排放。為改變上述現(xiàn)狀,擬采取安裝在線COD監(jiān)測儀和使用實驗室COD快速測定儀進行自檢,并對現(xiàn)有廢水處理流程作適當改造,以達到實時監(jiān)控廢水處理裝置的運行,控制排放廢水中COD濃度以減少排放總量。
首先對近兩年每月委外監(jiān)測的COD排放濃度進行分析比較,得知近兩年COD平均濃度為25.90mg/L,排放濃度基本穩(wěn)定在較低水平,但個別月份的數(shù)據(jù)波動較大,影響出水質量。根據(jù)節(jié)能減排的要求和公司廢水處理站的實際情況,擬將COD目標排放濃度確定位為40 mg/L。
從人、機、料、法四個方面對影響COD的排放濃度進行原因分析,可能由于如下原因:
1、操作者水平不夠。操作者是經過嚴格培訓后上崗且具備多年廢水處理工作經驗,能夠熟練操作整套廢水處理裝置,不存在操作失誤等現(xiàn)象,是次要原因。
2、加藥量不夠。公司工業(yè)廢水量較小,采用間歇式處理的方法,經我們小組了解,每次加入的混凝劑量都相同,如果這批需處理的廢水濃度極高,就有可能發(fā)生混凝劑不夠反應,廢水未完全處理就排放,影響出水質量的情況,可能為主要原因。
3、處理工藝不合適。公司廢水處理站采用的是氣浮工藝,氣浮處理工藝工藝簡單,占地面積小,混凝劑投加量少,運行穩(wěn)定,較適合處理含油廢水,適合處理公司廢水,是次要原因。
4、處理流程不完善。公司工業(yè)廢水先經過化學混凝處理后進入氣浮池,再經過砂濾處理后排入出水井,如果廢水處理完仍未達標,也會直接排入出水井,有可能會造成超標排放的結果,缺乏一個必要的檢驗環(huán)節(jié),是主要原因。
5、設備老化。廢水處理設備的老化也會影響廢水的處理效果。目前每年公司都會對設備進行例行的維護保養(yǎng)工作,設備運行狀況良好,完全能夠處理公司的工業(yè)廢水,是次要原因。
經過原因分析,得出影響COD排放濃度的原因主要有兩方面:流程不完善和加藥量不夠。因此,我們決定改造廢水處理站,在原設備上加裝一套檢驗設備和一套實驗室COD快速測定儀(企業(yè)人員自己對水樣進行測定,與在線COD水質分析儀結果進行比較),增加一個回路,若水質不達標,則廢水通過回路重新進行一次系統(tǒng)處理,確保廢水COD濃度在目標值以下排放,從而減少COD總量的排放。具體方案如下:
現(xiàn)有廢水排放方式,當前公司產生的廢水先匯集到廢水集水井達到設定液位后,通過水泵泵入處理裝置處理后直接排放;現(xiàn)有處理裝置的運行情況良好,本次只改造排放管路:
在原有排放管安裝電動閥1,電動閥1常開;在電動閥1前后安裝跨越管,跨越管上安裝手動閥,該閥門常閉,當電動閥檢修或集水井水位較高無法接納更多污水時打開;從原有排放管安裝旁路連通到集水井,在該旁路上安裝電動閥2,電動閥2常閉。
當在線COD分析儀和實驗室采用COD快速測定儀人工測定集水池出水COD值小于40mg/l時污水直接排入環(huán)境;當集水池出水COD大于40mg/時該電動閥1關閉,同時電動閥2打開,集水池出水回流到集水井,重新回到污水處理裝置進行再次處理,出水水質達到設定標準后再排放到環(huán)境中。
工業(yè)廢水處理系統(tǒng)改造完至今,工業(yè)廢水COD濃度如下:
由此可見,COD排放濃度在設定范圍內波動,達標排放。
為讓工業(yè)廢水處理站運行更好,制定了如下鞏固措施:
1、對實驗室COD快速測定儀和COD在線監(jiān)測儀采集的數(shù)據(jù)進行分析統(tǒng)計,實時掌握廢水處理站的運行狀況,確保出水水質穩(wěn)定。
2、對實驗室COD快速測定儀和COD在線監(jiān)測系統(tǒng)裝置定期進行維護保養(yǎng),確保其處理的有效性和穩(wěn)定性。